1、气体中湿含量是确保电除尘器正常运行的关键,它在微观上左右粉尘比电阻的高低,影响二次电压与电流的稳定性,对除尘效率影响甚大。为此必须尽可能减少漏风系数,适当的控制风量,从热平衡与物料平衡上看,提高燃烧室的温度可增加台时产量与水份蒸发量,从而提高废气湿含量。因此在嫩烧室采取煤粉燃烧工艺较为有利。2、为确保电除尘器的高效运行,须提高操作工人的实际操作与理论知识水平。除了加强日常维护管理,做到定期清扫,定期检修外,还必须熟悉电除尘器的结构性能、工作原理,并对影响净化效率的诸因素有所了解。3、加强科学管理,制定操作规程,建立稳定的热工制度。烘干机热交换不稳定,随意停机停火,都对电除尘器的正常运行影响很大,要求主要生产岗位(如看火、喂料)加强责任心,互相配合,力争烘千机高产,除尘器高效。4、电除尘器与回转式烘千机配套使用烘千有湿粉煤灰的双掺材是可行的。因为它的除尘效率平均可达到99.86%,排放浓度平均为77毫克/标米,达到了国家环保排放标准。5、烘干机在电除尘器的选型上,适当加大富裕量,降低电场风速(0.5~0.6米/秒)。选型加大,看起来一次投资费用高,但由于取消了一级旋风,阻力大为降低,风速低,使设备磨损小,电耗和维修费用均可降低,长远来看还是较为有利。
的合理选用:(1)滤袋选择合理。除尘器布袋材质采用涤纶针刺毡聚四氟乙烯薄膜复合滤料,滤袋规格160*6500,与滤袋规格130*6500相比,具有整体布置合理,长径比合理、清灰效果好、流通断面风速低等优点。(2)气流分布均匀。设计袋式除尘器气流分布非常重要,尤其是处理磨琢性烟尘,其重要性就大。就发生过由于袋式除尘器气流分布不均匀导致滤袋严重磨破现象,直接造成风机叶片被严重磨损,不但影响了系统的运行,并且造成了经济损失。为了防止粉尘对滤袋的冲刷和降低除尘器的阻力,设计上采用了较好的气流分布装置,进气灰斗布置气流分布板。灰斗进风管与灰斗大小匹配合理,调整好气流、风速;通过试验确定进口气流分布板的布置角度和开孔率;选择较佳的灰斗进风角度。由于采用上述措施,防止了气流对滤袋的冲刷,延长了除尘滤袋的使用寿命。
产生起霜的根本原因:1、除尘器存在漏风现象、鉴于除尘器存在漏风现象,将外界过多的强冷空气吸入除尘器内,使除尘设备局部性空气环境温度骤降,自然空气中的水分析出,从而产生起霜现象。致使除尘器漏风的根本原因很多,有除尘器结构件在制作安装全过程中存在漏焊假焊现象造成漏风,有卸料保护装置密封性不严造成漏风,有非标准管道在安装全过程中存在漏焊迹象造成漏风,有除尘器与非标准管道法兰联结处密封性不严造成漏风等等。2、烟气中的含湿量过高、当处理的烟气中含湿量过高,超临界状态的水分析出,则产生起霜现象3、烟气环境温度过低、除尘器处理的烟气自身环境温度贴近或低于露点温度时,也会产生起霜。4、脉冲喷吹气体环境温度过低、除尘器在脉冲喷吹反吹清灰除尘全过程中采用的是压缩空气。
首先,必须按按安全规程操作。空负荷试机时间内不得对三筒烘干机的大功率机组时停时启。在250℃以上时,严禁向三筒烘干机的滑料盆内投放水份过大的潮湿物料。单筒烘干机生产厂家严禁三筒烘干机火焰喷射器炉膛和机内进水。其次,1、各设备运转正常。三筒烘干机试机过程的变速、换向、停机、制动和安全连锁等动作反应灵敏、可靠。三筒烘干机各种仪表、各轴承等构件的运转正常。2、温度变化在控制范围内。一般三筒烘干机滑动轴承温度≦35℃ ~70℃,滚动轴承温度≦ 40℃ ~80℃。三筒烘干机导轨温度≦15℃ ~100℃。 三筒烘干机油箱油温最高不得超过 60℃ 。 电动机的负荷不得超过额定功率的20%,温升不得超过30℃。3、配件磨合度。三筒烘干机轴承振动和轴的窜动必须规定值内。试机过程三筒烘干机齿轮副、链条与链轮啮合应平稳,无不正常的噪声和磨损。太原单筒烘干机传动皮带不打滑,平皮带跑偏量不超过规定值。三筒烘干机试机时润滑、液压、气(汽)动等各辅助系统的工作渗漏现象。三筒烘干机两端密封装置没有碰撞和脱离现象。当三筒烘干机空载试机合格后,可进行负荷试机,负荷试机的顺序是:在运转的筒体中通热气流,达到工作温度时加放少量物料,三筒烘干机达到正常负荷时正常均匀加料。
实际操作中,可能会出现各种难题。如果其出现粘壁那是不容小觑的,因为一旦烘干机设备出现粘壁现象就会大大降低设备的烘干效率和产量,所以一旦发现三筒烘干机出现粘壁现象要在第一时间找到其原因并加以解决,这样才能保证设备的正常工作运转,保证不影响客户工程进度。那么一旦三筒烘干机出现粘壁现象该如何解决呢,操作具体如下:1、由于三筒烘干机里的抄板结构太过简单,造成总体物料的烘干时间一致,就会使物料沾在滚筒上,导致粘在一起的团块无法干燥。只要改良结构,进料时由螺旋直接送入滚筒破碎,让滚筒抄板反复将物料抄起撒落。物料与呈负压状态的高温介质充分接触滚筒,完成整个传热传质过程。这样三筒干燥机设备就不会出现粘壁现象了。2、物料落在三筒烘干机筒体的高温处,由于物料的高湿粘性,造成粘在滚筒上面,物料烧焦后才会脱落。为解决这一问题,我们的技术人员在设计三筒烘干机时加了一个滚筒让它的倾角和新式风机,先烘干物料一段时间再让高湿物料在滚筒颠簸前进,极少数粘着滚筒的物料被抄板刮起,物料干燥后由出料螺旋排出,更重要的是为其通过滚筒边而上的除尘器除尘后,排入大气。
一、增加隔声罩,采用钢结构骨架,用薄钢板做外壳,内部抹上阻尼层和填超细玻璃棉,以及其它的吸声材料,将整个三筒烘干机封闭。其次由于设备在运转时产生大量的热量,操作人员要注意解决罩内散热以及方便设备的维修等事项。二、使用橡胶衬板代替锰钢衬板,噪声能够下降9分贝,频谱特性是由高频变成低频。三、的内表面和衬板之间放置耐热橡胶垫,为了防止橡胶垫过热,可以使设备噪音降低到允许的标准以下。四、在滚筒壁外侧包扎隔声层,包扎一层以50毫米的的工业毛毡,再以1毫米厚的钢板作为护面,用螺栓固定在滚筒外壁上,实际隔声效率约12分贝。五、在条件允许的情况下,可以将三筒烘干机放置室内,再将设备改造成专门隔声间,效果会更好,还有要注意解决三筒烘干机运行中的监控,以及室内散热和检修问题。
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